

如(rú)何更新柴油(yóu)機泵部件及注意點
在20世紀50年代(dài)、60年代,甚(shèn)至20世紀70年代所建成的罙站中,由於當時受(shòu)設計、工藝、材料和檢測水平的限製,加之設備配套、技術管理及安裝維修不善,經過長期運行,目前設備技術(shù)狀況普遍較(jiào)差。因此,對於那些選型配套不合理以及陳舊、質次、低效的柴油機泵,應有計劃的進行更新。
對於一些選(xuǎn)型配套不合理,而超出調速、變徑、變(biàn)角調(diào)節範圍;柴油機泵(bèng)工況點的性(xìng)能參數與實際需要相差較大;或者經使用後葉輪等(děng)部件已經磨損,這時可考慮更換柴(chái)油機泵部件,使柴油機泵的工作(zuò)符合實際需要。如(rú)果所選柴油機泵的揚(yáng)程(chéng)遠大於泵站所需要的揚程(chéng),可以(yǐ)采用高比轉數的高效優質葉輪替換原(yuán)有葉(yè)輪,不僅使柴油機泵的效率提(tí)高,而且(qiě)出水量增加,耗能減少。
如某泵(bèng)站,泵站揚程2.0?2.5m,選用20ZLB-70型軸流泵,柴油(yóu)機泵揚程大於實際需要的揚程,采用20ZLB-100S型軸流泵的葉輪(lún)和導(dǎo)葉(yè)體後,經測試當泵(bèng)站揚程為2.5m時,柴油機(jī)泵流量由0.336m3/s增加到0.475m3/s,增加了41.3%,裝置效率由42.1%提高到48.0%。還有的泵站將原12Sh-19A型(xíng)泵的(de)葉輪更換規格、質量較好的葉(yè)輪後,柴油機泵(bèng)流量(liàng)由0.129m3/?增(zēng)加到0.149m3/h,裝置效率由(yóu)24.5%提高到45.10%。
對於使用年限較長的柴油機泵,如果葉輪、導葉(yè)、泵(bèng)殼、減漏環、軸(zhóu)封裝置等零部件的磨損(sǔn)比較嚴重時,可以用修補或更換的方法進行改造。
對(duì)於製造質量差的柴油機泵,如果(guǒ)葉輪、導葉、泵殼等部件不光滑,應按柴油機泵設計要求進行打(dǎ)磨,使之達到或接近設計要求的光潔度。
對於運行(háng)中汽蝕嚴重的柴油機泵,為了改善柴油機泵的汽蝕性能,可以采用汽蝕性能好的葉輪取代原有葉輪。這樣不僅使杲站運行正常,改善汽蝕性能(néng),增加柴油機(jī)泵的出水量,而(ér)且提高了泵站效率。如某泵站,安裝40ZL-90型軸流泵,柴油機泵在低水位運行(háng)時,淹沒深度不足,形成漩渦、進氣現象,造成柴油機泵汽蝕,柴油機泵效率下降。
特別是抗旱搶水時,柴油機泵(bèng)的運行條件更差(chà),使柴油機泵葉片汽蝕掉1/3,葉輪(lún)外殼形成100mm寬的帶狀蝕環,中間部(bù)位也形成深(shēn)槽,最深處(chù)達25?29mm,接近於(yú)壁厚30mm。另外,汽蝕的發生還使柴油機泵運行(háng)時產(chǎn)生噪聲和振動,使(shǐ)柴油機(jī)泵的運行條(tiáo)件更加惡(è)化。該泵站采用汽蝕性能好的葉輪(lún)替換了原(yuán)葉輪,並更換了葉崔外殼和導葉體。進行技術改造後,汽蝕現象基本消除,運行近10年(nián)經檢査葉輪(lún)和葉輪外殼沒有發現汽蝕的痕跡;柴油機泵流量由原來的1.888mVs增加到2.374m3/s,增加25.7%;泵站效率增(zēng)加了16.87%。
在多泥沙河流上抽水的柴油機泵,葉輪受泥沙(shā)磨損,出水量減少,更換新葉輪(lún)後,可恢複其出水量。立式多級離心泵、混流泵長期運行後,葉輪的密封間隙因磨損而增大,當從多泥沙水源取水時|磨損更加嚴重。
減漏環間隙加(jiā)大後,柴油機泵出(chū)水流量減少,柴油機泵效率下降。因此,在使用過(guò)j程中(zhōng),應定期監(jiān)測減漏環間隙,如不滿足要求,應及時進行更換。如300S-12型和|l2Sh-19型柴油機泵,當葉(yè)輪(lún)與減漏環的單邊間隙由0.4mm逐步增加(jiā)到3mm時,300S-12|型柴油(yóu)機泵流(liú)量下降14.36%,裝置效率(lǜ)下降7.4%;12Sh-19型(xíng)泵流量下降(jiàng)16.4%,裝置效率下(xià)降7.7%。
