柴油機(jī)泵產品改進(jìn)設計與試驗
柴油機泵在(zài)產品冷拖可靠性試驗300 h過程中出現了泵體的法蘭麵開裂,出油端止回閥磨(mó)損,機(jī)泵活塞磨損嚴重(有一台被頂杆頂穿(chuān))等不良現象。針對此類現象,設計人員采取了(le)以下整改措(cuò)施。
a.提高泵體(tǐ)材(cái)料牌號。
b.機泵活(huó)塞以機加工件(a)代替衝壓件(b),改善其外圓粗糙(cāo)度、圓度,提高其表麵(miàn)硬度,保證其可靠性。
c.對止回閥的材料提(tí)出耐磨性要求。將原輸油(yóu)泵使用的(de)三角形導(dǎo)向外圓件(jiàn)(a,試驗(yàn)中出現磨損,強度、耐磨(mó)性不能滿足要求),改為圓柱形(xíng)導向外圓件(b);對原(yuán)材料提出定點采購,提高外圓的粗糙度、端麵平麵度等技術要求,保證其(qí)耐磨性。
d.對機泵彈簧提出剛度要求。將(jiāng)原輸油泵使用的圈數為10. 5圈,有效圈數為(wéi)8. 5圈,直徑為(wéi)2. 3mm的彈(dàn)簧(a),改為圈數為9. 5圈(quān),有效(xiào)圈(quān)數為7. 5圈,直徑為2. 5 mm的彈(dàn)簧(見圖5b),保證了彈簧的預緊力,提高了彈簧的剛度。
重新對改進後的產品總成做可靠性試驗,試驗運(yùn)行500 h過程中泵體各部位沒有出現裂紋,活塞磨損在要(yào)求之內,但出油端止回閥仍然有劇烈(liè)磨損出現。相關技術人員對(duì)此進行分析,最終認為是出(chū)油管接頭中孔同止回閥外圓之(zhī)間的配合間隙(xì)過(guò)大所至,於是將配合間隙由原來的0. 150 0. 300 mm改為0. 050 0. 015 mm.在此期間,杭州汽車發動機廠提出(chū)濾油杯結構不可靠,故對此(cǐ)結構進行了重新設計,代號定為05s2023,結構見6,並立即(jí)組織(zhī)試(shì)製了10台05s2023輸油泵(bèng)樣品。 試驗結果表明,產品供油性能等指標明顯好於05s2022輸油泵(bèng),濾油杯結構可靠性也得到提高,並再次送(sòng)樣無(wú)錫威孚(fú)集團做產品冷拖可靠性(xìng)試驗。
改進後的雙作用式(shì)05s2023輸油泵在產品冷拖可靠性試驗1 000 h過程(chéng)中沒有(yǒu)出現任何故障,各零(líng)部件磨損正常(cháng),各項性能指標仍滿足要求。
雙作用柴油機泵式輸油泵具有結構緊湊、外形小、工作強度較高、供油能力(lì)較強等優點,可以滿足設計日益緊湊的發動機要求。同時,雙作用式輸油泵(bèng)對其裝配部件總體要求必須提高,包括其材料、加工精度、連接強度和配合間隙等方麵,以滿足其可靠性、平(píng)均故障時間等相(xiàng)關產品技術要求。
最後,對於雙作(zuò)用式輸油泵對油路暢通(tōng)的要求(qiú)也必須引起注意,因高壓油泵靠近(jìn)柴油機的排(pái)氣管,溫度較高,因此應防止輸油泵發生斷(duàn)裂、破損漏油等問題造成發生(shēng)火災等重大經濟事故。

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